1.6米大型管道对接施工效率提升案例
近期威品收到一项大型管道铺设工程的施工现场反馈:工程中需要铺设直径1.6米的管道,采用传统结构的热熔对接设备,有如下几个问题:
1. 工作效率不高,机器搬运和管件安装、装夹不便。
2. 传统机器采用液压站与主机架分离式结构,各类电线、油管等拖拉复杂,影响施工效率,也有一定安全隐患。
为了解决客户的施工难题,威品的技术工程题亲赴现场查看、分析,回到公司后,我们即安排技术人员讨论新机器的设计方案,加班加点出图、打样、装配、验证。
客户的工程项目时间紧、任务重,为了给客户早日交付称手的施工工具,我们的设计、管理、生产制造人员连续几天吃住在现场,终于在约30天的时间内完成首批机器的交付,这在往常,工期往往需要45天甚至60天的时间才能完成。
新机器已经在工地投入使用,管道对接效率提升了50%,大大提升了客户的工程进度。对比传统结构,威品新设计的1600AH型对接焊机有2大明显的特点:
1. 整合式电气、液压控制单元,简化机器的安装,减少拖线,同时提升安全系数
2. 液压驱动夹紧装置,大幅提升管件装夹、拆卸的效率,人工省、精度高。